烏石化二化肥尿素裝置HV-301調(diào)節(jié)閥,是由尿素甲銨泵(301-JA)經(jīng)升壓后的甲銨熔融液控制高壓洗滌器(203-C)的一個(gè)流量調(diào)節(jié)閥,假如HV-301調(diào)節(jié)閥突然發(fā)生故障,尿素裝置高壓系統(tǒng)必然被破壞.尿素裝置就不能有效的正常生產(chǎn)。1999年該閥共發(fā)生填料沖出、閥桿斷裂造成尿素裝置停車高達(dá)5次,每次停車至少6小時(shí),而且檢修環(huán)境十分惡劣,勞動(dòng)強(qiáng)度大,是化肥廠尿素生產(chǎn)的瓶頸問題。1999年9月中旬二化大檢修期間,對HV-301進(jìn)行了認(rèn)真的分析,找出原因所在之處,提出新的改進(jìn)方案。經(jīng)1999年9月實(shí)施運(yùn)行至今(共計(jì)300多天),未出現(xiàn)一次事故,充分證明分析原因正確,改進(jìn)方案實(shí)施可行,合理的、完整的解決了該閥長期困擾二化肥生產(chǎn)的問題。 1原因分析
1)當(dāng)故障停車時(shí),由填料沖出及閥門定位器反饋桿振松脫落,說明調(diào)節(jié)閥固有振動(dòng)頻率與管道固有振動(dòng)頻率相同,證明調(diào)節(jié)閥振動(dòng)振幅很高,致使調(diào)節(jié)閥閥桿振動(dòng),填料被振松,在15.7MPa壓力之下調(diào)節(jié)閥被破壞。根據(jù)調(diào)節(jié)閥基本原理可知,調(diào)節(jié)閥在高??情況下,據(jù)有關(guān)經(jīng)驗(yàn)閥位*小控制在20%以上,但是,HV-301控制閥位(正常情況下)*大才有20%之下,調(diào)節(jié)閥長期在小開度以下工作*容易產(chǎn)生高頻振蕩,同時(shí)對調(diào)節(jié)閥內(nèi)組件有著嚴(yán)重的破壞作用(閥內(nèi)件沖刷腐蝕,配合間隙增大,整機(jī)同軸度下降)。這就是HV-301調(diào)節(jié)閥振源的重要組成部分。
HV-301調(diào)節(jié)閥振動(dòng)是不可忽視的,它將產(chǎn)生的后果是不可估量的,如果不及時(shí)采取有效的措施解決,振動(dòng)直接影響調(diào)節(jié)閥的使用壽命。
表1 尿素裝置HV-301調(diào)節(jié)閥事故統(tǒng)計(jì)表
事故次數(shù) | 事故時(shí)間 | 事故原因 |
1 | 1999.04.2008:00 | 填料沖出 |
2 | 1999.04.2303:00 | 閥桿斷裂 |
3 | 1999.06.3005:00 | 閥門定位器反饋桿振松 |
4 | 1999.07.0506:00 | 閥桿斷裂 |
5 | 1999.09.0308:00 | 閥桿斷裂 |
2)從故障停車的時(shí)間上看,閥桿斷裂十分頻繁,斷裂時(shí)間相隔67天和57天。原閥桿設(shè)計(jì)為Ф15.7mm,從這一點(diǎn)可以看出,金屬材料發(fā)生疲勞斷裂只有在交變外力或者在高頻振蕩外力的作用下產(chǎn)生。從這一基本原理來分析,毫無疑問的肯定,HV-301調(diào)節(jié)閥內(nèi)組件有多處配合間隙已經(jīng)不符合設(shè)計(jì)要求,整機(jī)振動(dòng)也來自于閥內(nèi)件及流體的沖擊作用下。直接選擇閥桿與閥芯連接薄弱處斷裂。
3)在大檢修期間解體檢查HV-301調(diào)節(jié)閥其結(jié)果與分析原因相吻合,發(fā)現(xiàn)閥桿導(dǎo)向套內(nèi)孔為Ф16.7mm,比閥桿大1mm;閥芯與套筒配合間隙也是相當(dāng)大的(間隙為0.78mm);閥桿導(dǎo)向套與填料之間因?yàn)殚g隙大而造成填料沖出也是必然的;閥桿與閥芯連接處是普通連接(見圖1),相對強(qiáng)度低,應(yīng)力比較集中,在高頻振蕩情況下,閥桿必然發(fā)生疲勞斷裂。

2 改進(jìn)方案
針對上述原因提出新的改進(jìn)方案

1)由于閥桿不斷發(fā)生斷裂,說明閥桿強(qiáng)度低,抗疲勞強(qiáng)度極限短。以增強(qiáng)閥桿強(qiáng)度為目的,將原閥桿Ф15.7mm改為Ф17mm,比原閥桿粗1.3mm,見圖2。
2)閥桿導(dǎo)向套與閥桿相配制作,填料函內(nèi)孔擴(kuò)大1mm,填料重新制作。
3)HV-301調(diào)節(jié)閥長期處于小開度工作,說明調(diào)節(jié)閥選型不匹配,額定Cv值選的比較大,在現(xiàn)有閥的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),將原套筒10-Ф14孔改為44-Ф6孔,流通面積比原流通面積減小19.2%,閥位控制可達(dá)45%以上,這樣從根本上解決調(diào)節(jié)閥固有振動(dòng)問題,減小振源是延長調(diào)節(jié)閥使用壽命重要手段。
4)上閥蓋閥桿導(dǎo)向套與改造后的閥桿采用較小間隙動(dòng)配合。
5)閥桿與閥芯連接處采用新型高強(qiáng)度連接方法,與改造前相比有減小應(yīng)力集中、連接強(qiáng)度高、雙保險(xiǎn)作用等優(yōu)點(diǎn),見圖2。
HV-301調(diào)節(jié)閥自從1999年9月20日改造上線安裝后運(yùn)行至今(300多天)未出現(xiàn)一次事故,保證了裝置平穩(wěn)運(yùn)行,為化肥廠提高經(jīng)濟(jì)效益打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。